岚县毕家坡光伏电站采用270W光伏组件,逆变器功率为50kW,采用组串式逆变器;两台1250kVa变压器及高低压成套设备。电站所用逆变器、汇流箱、箱式变电站均为国内主流厂家生产。光伏发电系统总效率约为81%,采用分块发电、集中并网方案。
该工程于3月15日正式进场施工,经过2个半月的紧张施工,于5月31日正式并网发电。在试运行阶段,发现箱变高压侧电压偏高,导致逆变器超压报警停机、箱变超压报警等异常现象。针对以上现象,我们采取现场试验法及理论数据计算法进行分析。
一、现场试验法:
1、试验指导思想:按照潮流分析原理,发电侧电压高于受电侧电压,方能进行电能量输送。发电侧电压为毕家坡电站高压出口电压,受电侧电压为普明110kV变电站。即:普明110kV变电站母线电压+线路压降=毕家坡电站高压出口电压。
2、测试条件:
1)天气晴朗,不影响光伏组件发电;
2)人员配备充足,光伏电站与普明110kV变电站同时安排人员记录数据;
3、试验流程:1)毕家坡电站满负荷发电时,同时记录毕家坡电站高压出口电压及普明110kV变电站10kV母线电压;
2)毕家坡电站一半负荷发电时,同时记录毕家坡电站高压出口电压及普明110kV变电站10kV母线电压;
3)毕家坡电站四分之一负荷发电时,同时记录毕家坡电站高压出口电压及普明110kV变电站10kV母线电压;
4)毕家坡电站停发电时,同时记录毕家坡电站高压出口电压及普明110kV变电站10kV母线电压;
4、本次测试日期选择在2017年8月25日,天气多云转晴。本次测试天气情况较好,太阳光线充足,满足测试条件。
12点20分时,光伏电站满发状态下,记录普明变电站10kV母线电压为10.74kV,毕家坡高压出口三相平均电压为12.12kV;12点40分时,光伏电站一半发电状态下,记录普明变电站10kV母线电压为10.74kV,毕家坡高压出口三相平均电压为11.79kV;13点00分时,光伏电站四分之一发电状态下,记录普明变电站10kV母线电压为10.74kV,毕家坡高压出口三相平均电压为11.31kV;13点20分时,光伏电站不发电状态下,记录普明变电站10kV母线电压为10.73kV,毕家坡高压出口三相平均电压为10.73kV。如下表所示:
表1:测试记录表
图1:电压测试记录
6、试验结果:光伏电站满发状态下,输出电流较大,输电线路压降增大,导致毕家坡高压侧电压较大。
二、理论计算分析法:
根据欧姆定律:U=IRP=U*I,即电压等于电流与电阻乘积。现实情况下,电能输送一定会有损失,即P=I2R,即导线电阻一定,电流(主要取决于发电功率)越大,线路损失功率越大。主要表现在电压降,即Δ。即电压损失主要由输送电流确定,电流(主要取决于发电功率)越大,压降越大。
根据《电力工程高压送电线路设计手册》(2003版),
ΔU:电压降百分比;
P:有功功率(MW);
r:导线每公里直流电阻(Ω/km)
α:功率因素角;
X:每公里电抗(Ω/km)
Un2:该线路的电压等级(kV)
L:该段线路长度为13km
根据电站总容量2.7MW,发电效率为0.81,算出有功功率为2.187MW;
导线选型为JKLGTJ-10-95,查手册得知,该导线每公里直流电阻为0.3058Ω/km
根据线路几何关系,查询手册,得知该导线每公里电抗为0.353Ω/km;
根据功率因数,一般取COSα=0.9,计算得知tgα=0.4843;
该段线路电压等级为10kV线路。
将以上数据带入公式:
=13.52%
即输送线路有15.6%压降。
根据已知条件,普明变电站10kV母线电压为10.73kV,由电压降百分比推算出毕家坡光伏电站高压侧电压为U==12.18kV。即推算得知,毕家坡电站高压侧出口电压为12.18kV。经理论计算,毕家坡电站高压侧出口为12.18kV,与实测值12.12kV相差0.06kV,占比0.5%。因现场测试受天气条件(光照、气温、风速、粉尘)影响,理论计算与实际测量值有一定偏差。
通过以上两种方法(现场试验法、理论计算分析法)得知,基本可以判定,毕家坡电站电压抬高是因为线路压降大所致。普明110kV母线电压一定,线路越长,线路电抗,线路直流电阻越大,光伏电站功率越大,电压降越大。倒逼普明光伏电站出口电压抬高,致使低压侧光伏逆变器出口电压抬高。
三、结论:
因13.52%电压降已远远超出高压输电线路压降指标,电能损失较大。已向业主单位汇报该结果,建议重新制定可行的接入方案,或者优化现有光伏电站接入方案,优化接入线路参数。满足相关电力接入规定。
本文原载于《电工技术》杂志2017年第12期